Flug 1 – 3:25: noch ohne FPV
https://vimeo.com/146493922
Flug 2 – 2:54: Jetzt mit FPV, Helmut wirft mich.
https://vimeo.com/146493921
Am Schluss etwas über 300mAh nachgeladen (1000mAh 2s) – damit fliegt das Ding wohl bis zu 20 Minuten!
Flug 1 – 3:25: noch ohne FPV
https://vimeo.com/146493922
Flug 2 – 2:54: Jetzt mit FPV, Helmut wirft mich.
https://vimeo.com/146493921
Am Schluss etwas über 300mAh nachgeladen (1000mAh 2s) – damit fliegt das Ding wohl bis zu 20 Minuten!
https://vimeo.com/142783018
https://vimeo.com/142783019
Heute mal wieder DIY
Hab ja noch dieses Laptopakkupack. Da ist auch eine Elektronik drin. Schaun mer mal – oh zwei MOSFETs im SO-8-Gehäuse! Nice!
Da bau ich doch mit nem Arduino einen voll-programmierbaren 10W-LED-Flasher – LEDs liegen ja noch rum (kosten nur 50 Cents bei Banggood)
Da wirst du blind! Der kleine MOSFET ist ein TPC8018, 3,9mOhm. Nettes Teil! Einfach auf den Arduino pro mini draufpacken Pin 2 und GND (für Source). Die LED hängt mit RAW auf 12V (3s-LiPo)
https://vimeo.com/142752748
Code, einfach Blink-Beispiel modifiziert:
// the setup function runs once when you press reset or power the board void setup() { // initialize digital pin 13 as an output. pinMode(13, OUTPUT); pinMode(2, OUTPUT); }
#define ONTIME 40 #define BETWEEN 100 #define INTERVAL 1800 // the loop function runs over and over again forever void loop() { digitalWrite(13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) digitalWrite(2, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(ONTIME); // wait for a second digitalWrite(13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW digitalWrite(2, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(BETWEEN); // wait for a second digitalWrite(13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) digitalWrite(2, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(ONTIME); // wait for a second digitalWrite(13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW digitalWrite(2, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(INTERVAL-2*ONTIME-BETWEEN); // wait for a second }
Die Tristania lag schon ein Jahr auf dem Schrank. Da ich nicht genug Servos hatte, brach ich den Bau ab und dann kam FPV… aber jetzt ist sie fertig und flog heute auch schon bei Windstille und leichtem Regen auf dem Feld in Pörnbach.
Gewicht nur 150g (169 mit 2s 300). Strom 6,2A bei Vollgas.
Fliegt – langsam! Aber dadurch hab ich alle Zeit, um irgendwelche Manöver zu üben. Definitiv ein tolles Gerät! Das 5mm EPP ist auch noch mit Ausfräsungen ausgedünnt. Die Stabilität verdankt sie den Carbonstreben auf der Unterseite. Alles sehr filigran und war eine Heidenarbeit zum Bauen. Den ersten Crash auf die Nase (Akku leer) hat sie tapfer ohne Schaden eingesteckt. Wobei ich schon damals beim Bau die Nase mit extra EPP verstärkt hatte 🙂
Am Abend, wenn die Sonne sinkt, treibt es den FPVler wieder uf’n Acker.
Aber echt jetzt: Die Sonne ist um halb 7 schon weg. Da muss man früh los!
Ich flog – war ja klar – Funcub, Funcub und – Funcub!
Dann noch den Racer und den Doggie. Der hechelt schon für FPV 🙂
Nur: Meine alten Akkus sind alle hochohmig geworden 🙁
Für den Funcub tun sie’s ja noch. Aber Doggie, Stryker oder andere schnelle Modelle, vergiss es!
Am besten war heute die Landung mit’nem Rad ab. Da überholte mich doch glatt mein linkes Rad nach dem Aufsetzen. Und dann ging auch schon der Flieger auf die Nase 🙂
Ich hab mich fast nicht mehr eingekriegt!!
Ich fand die Mutter (eigentlich ein Ring mit Madenschraube) schnell, lag ja direkt neben dem Modell auf dem Kiesweg. Wieder dran, ordentlich festgemacht (Inbus muss immer dabei sein!!) und weiter gings.
Leider kein Video von der Rad-ab-Landung 🙁 – hab doch glatt vergessen, die Mobius an zu schalten!!!
https://vimeo.com/142165495
https://vimeo.com/142166718
https://vimeo.com/142167149
OSD (GPS-Anzeige gekappt):
https://vimeo.com/142164068
https://vimeo.com/141953972
https://vimeo.com/141953861
https://vimeo.com/141953620
Heute mit Mobius – also gibt’s Videos!
https://vimeo.com/141837352
https://vimeo.com/141839978
Die Landungen sind immer das Beste 🙂
Dann sauste ich noch mit dem Racer rum. Einer Krähe war das nicht geheuer. Der Flieger ließ die Tierwelt kalt. Da flog auch ein Reiher vorbei. Und jede Menge Gänse.
Die Strom/Spannungsmessung ist akkurat. Toll! So kann ich unbesorgt fliegen.
Nur das GPS wollte nicht – war wieder auf Werkszustand. Nächstes Mal nehm ich das Tablet mit zum Umkonfigurieren!
Ein Funcub-Wing mit FPV+OSD+Mobius-Cam 🙂
Das gute alte CL-OSD auf HK E-OSD-Basis (oder war es G-OSD?)
Zeigt Position, Entfernung, Flugrichtung, Geschwindigkeit, Höhe, Minimap, Home-Pfeil, Spannung, Strom, mAh verbraucht, Timer, RSSI…
Das MTK 3329 arbeitet mit 9600baud und 5Hz (hart über dem Limit…) – da musste ich mal wieder die Pufferbatterie erneuern – denn ohne die vergisst es alles.